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安居煤矿抓实“三率”破解生产难题

为进一步缓解矿井生产接续、提升生产经营能力,安居煤矿立足矿井实际,多措并举进一步降低万吨掘进率,提高掘进效率和降低含矸率,破解生产难题。

降低“万吨掘进率”来“保值”。“万吨掘进率”是采掘活动中反映掘进进尺与回采产量的比例关系的指标。安居煤矿通过优化设计和推广新工艺,大幅降低“万吨掘进率”。在设计优化方面增加工作面宽,多回收了煤炭资源,又可适当减少掘进工程量;复用老巷,优化设计布置,减少掘进工程量;工作面联合布置,在保证生产和辅助运输系统允许条件下,加大巷道坡度,实现岩巷提前见煤;在新工艺推广方面推行充填开采,推行“110工法”,逐步实现“无需掘进、自成巷道”的目标。截至7月底,该矿C5307工作面已应用110工法成功留巷465m,大大减少了煤巷掘进。

提高“掘进效率”来“保量”。安居煤矿充分发挥主观能动性,从五个方面进行大胆改革,力求掘进效率提升再上新台阶。临时支护工艺改革,探索综掘巷道配合联排式液压支架的掘支模式,实现多排掘进,提高正规循环进尺;支护工艺改革,计划引进液压双臂锚杆钻车与联排式液压支架配合使用,提高支护效率;支护材料改革,使用W钢护帮替代钢筋梯进行护表支护,在提高巷道支护质量的前提下,更加适应生产现场;支护参数改革,调整锚杆、锚索支护间排距,形成精准支护体系;喷浆工艺改革,推广远距离混凝土喷浆技术,减少回弹,提高岩巷效率。

降低“含矸率”来“保质”。安居煤矿多点发力,探寻质量和效益的契合点。在源头控制方面,通过研究综机设备配套,降低工作面采高,确保采煤工作面彻底不割矸,从源头降低割矸量。在过程控制方面,加大职能部门调度功能,完善煤流系统,减少掘进矸石混入煤流。

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